王鋁分公司通過自動化改造率先實現(xiàn)國內(nèi)耐火原料自動化揀選
- 山東耐材王鋁分公司通過揀選工藝系統(tǒng)自動化升級改造,大幅度降低了勞動強(qiáng)度,提高了工作效率,成為國內(nèi)首家利用色選機(jī)進(jìn)行自動揀選的耐材企業(yè)。

- 大理石地面,鋁合金門窗,鋼結(jié)構(gòu)廠房,中央空調(diào)……改造之后的王鋁分公司原料分廠熟料揀選崗位煥然一新!案脑熘埃瑨x工作純靠人工,料燙得手都起泡。改造后環(huán)境變舒適了,我們的勞動強(qiáng)度也降低了。”談起改造前后的對比,熟料揀選班班長邢姣姣高興地說。

- 此次揀選工藝系統(tǒng)改造升級共改擴(kuò)建廠房1500平方米,采用PLC及視頻監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)全部設(shè)備的遠(yuǎn)程控制,選用國際先進(jìn)的自動色選機(jī),通過色譜技術(shù)實現(xiàn)了對焦寶石的自動揀選。 該改造項目歷時近4個月,共建成3條自動化揀選線。試運(yùn)行以來,3條線每小時揀選熟料55噸以上,都達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。

- “這項技術(shù)原來應(yīng)用于糧食、茶葉的分級揀選,我們進(jìn)行考察后,認(rèn)為完全可以用于耐材熟料的揀選!蓖蹁X分公司原料分廠廠長項樹梁介紹,此項改造,在耐火原料行業(yè)分揀領(lǐng)域填補(bǔ)了空白,實現(xiàn)了質(zhì)的提升。
- 項目改造后,整個揀選工藝系統(tǒng)減少員工42人,同時改造后采用干法生產(chǎn),減少粉體烘干環(huán)節(jié),可降低粉體烘干成本45萬/年,實現(xiàn)了綜合成本的大幅度降低。另外,原料揀選精度可達(dá)到97%,原料產(chǎn)品的雜質(zhì)率大幅降低,鞏固了“焦寶石王牌”的稱號。
|